如果你需要购买磨粉机,而且区分不了雷蒙磨与球磨机的区别,那么下面让我来给你讲解一下: 雷蒙磨和球磨机外形差异较大,雷蒙磨高达威猛,球磨机敦实个头也不小,但是二者的工
随着社会经济的快速发展,矿石磨粉的需求量越来越大,传统的磨粉机已经不能满足生产的需要,为了满足生产需求,黎明重工加紧科研步伐,生产出了全自动智能化环保节能立式磨粉
2015年1月9日 冶炼烟气制酸工艺介绍 一、冶炼烟气制酸简述 由于大部分冶炼原料均为金属硫化物,比如硫化锌、硫化铅等,在冶炼中会释放大量的SO2 ,其对环境的的污染十分严重。 采用冶炼烟气制酸的方法,将SO2变废为宝。 这不仅充分利用了资源、保护了环境,还为企业增加了经济效益。 二、冶炼烟气制酸的工艺流程 本次所讲的烟气制酸工艺是传统的两转两
2016年4月17日 制酸尾气处理技术采用了离子液循环吸收法烟气脱硫技术,项目由泰兴市电除尘设备厂总包,其 中工程建成于2013 年11 月30 日并正式投产至今(见图1),通过加强现场管理、优化工艺控制
冶炼制酸尾气治理技术及生产实践 脱硫装置高效、方便,氧化剂脱硫活性强、反应速率快,二氧化硫的排放值ρ(SO2)<20mg/m3,远低于河南省制定DB41/6842011规定限值ρ(SO2)<250mg/m3,同时远优于使用液碱脱硫时的SO2的排放限值ρ(SO2)在(150200)mg/m3。 根据
2015年10月7日 从硫酸装置来的尾气分别经过吸收系统、再生系统,其中达标烟气外排至大气中,副产高浓度sO:送去制酸系统制酸。 另外,该系统配套回收系统以及离子液净化系统,前者用以回收烟气中带走的离子液,后者用于脱出吸收液中的油类及盐类物质以维持
2019年8月17日 制酸尾气 / 双氧水法脱硫 / 氨法脱硫 摘要: 随着社会经济的发展和环保要求的日益严格,铜冶炼制酸尾气中二氧化硫的有效治理和资源化利用变得十分必要。 某铜业公司最初使用氨法脱除铜冶炼制酸尾气中的二氧化硫,但存在脱硫不稳定、设备腐蚀、氨逃逸等问题,为更有效地治理制酸尾气中的二氧化硫,将原氨法脱硫改造为双氧水法脱硫工
本文介绍了铜冶炼制酸尾气深度净化处理技术及采用的工艺流程和主要设备采用新型脱硫塔这种集脱硫、增湿、电除雾于一体的烟气深度净化装置处理制酸尾气后,尾气中SO2浓度小于100mg/m3、颗粒物浓度小于10 mg/m3、酸雾浓度小于20 mg/m3新型脱硫塔
铜冶炼环集烟气和制酸尾气脱硫工艺优化改造与实践 摘要:铜冶炼过程中产生的环集烟气和制酸尾气中含有大量的硫化物,这些气体一旦排放到大气中会对环境和人体健康造成严重的危害。 因此,脱硫工艺的优化改造迫在眉睫。 本论文旨在通过系统分析现有的脱硫工艺优缺点,结合铜冶炼行业特点,提出高效、经济的脱硫方案,并进行实践验证其可行性。 通过
【摘 要】介绍了双氧水尾气脱硫技术在铜冶炼厂烟气脱硫工艺中的应用,简述了脱硫技术关键环节的回路控制方法,分析了烟气制酸尾气脱硫过程中存在的问题,阐述了生产过程积累的经验措施生产实践经验表明,当制酸二吸塔出口的SO2浓度变化范围在350~2 000
2014年5月20日 广西金川公司制酸脱硫系统采用成都华西公司开发的"离子液循环吸收法脱除和回收烟气中的SO2"技术,以脱除和回收制酸尾气中的SO2,并副产高浓度SO2本工艺采用的吸收剂是以有机阳离子,无机阴离子为主,添加少量活化剂,抗氧化剂组成的水溶液该吸收剂
铜冶炼制酸尾气脱硫工艺改进研究 黄明云 【摘要】: 某铜冶炼公司制酸尾气主要污染因子为SO2,目前采用活性焦脱硫法,尾气排放可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB254672010),但在运行一段时间后,尾气中的SO2处理效率不稳定且呈下降趋势。 为了
2015年1月9日 冶炼烟气制酸工艺介绍 一、冶炼烟气制酸简述 由于大部分冶炼原料均为金属硫化物,比如硫化锌、硫化铅等,在冶炼中会释放大量的SO2 ,其对环境的的污染十分严重。 采用冶炼烟气制酸的方法,将SO2变废为宝。 这不仅充分利用了资源、保护了环境,还为企业增加了经济效益。 二、冶炼烟气制酸的工艺流程 本次所讲的烟气制酸工艺是传统的两转两
2016年4月17日 制酸尾气处理技术采用了离子液循环吸收法烟气脱硫技术,项目由泰兴市电除尘设备厂总包,其 中工程建成于2013 年11 月30 日并正式投产至今(见图1),通过加强现场管理、优化工艺控制
冶炼制酸尾气治理技术及生产实践 脱硫装置高效、方便,氧化剂脱硫活性强、反应速率快,二氧化硫的排放值ρ(SO2)<20mg/m3,远低于河南省制定DB41/6842011规定限值ρ(SO2)<250mg/m3,同时远优于使用液碱脱硫时的SO2的排放限值ρ(SO2)在(150200)mg/m3。 根据
2015年10月7日 从硫酸装置来的尾气分别经过吸收系统、再生系统,其中达标烟气外排至大气中,副产高浓度sO:送去制酸系统制酸。 另外,该系统配套回收系统以及离子液净化系统,前者用以回收烟气中带走的离子液,后者用于脱出吸收液中的油类及盐类物质以维持
2019年8月17日 制酸尾气 / 双氧水法脱硫 / 氨法脱硫 摘要: 随着社会经济的发展和环保要求的日益严格,铜冶炼制酸尾气中二氧化硫的有效治理和资源化利用变得十分必要。 某铜业公司最初使用氨法脱除铜冶炼制酸尾气中的二氧化硫,但存在脱硫不稳定、设备腐蚀、氨逃逸等问题,为更有效地治理制酸尾气中的二氧化硫,将原氨法脱硫改造为双氧水法脱硫工
本文介绍了铜冶炼制酸尾气深度净化处理技术及采用的工艺流程和主要设备采用新型脱硫塔这种集脱硫、增湿、电除雾于一体的烟气深度净化装置处理制酸尾气后,尾气中SO2浓度小于100mg/m3、颗粒物浓度小于10 mg/m3、酸雾浓度小于20 mg/m3新型脱硫塔
铜冶炼环集烟气和制酸尾气脱硫工艺优化改造与实践 摘要:铜冶炼过程中产生的环集烟气和制酸尾气中含有大量的硫化物,这些气体一旦排放到大气中会对环境和人体健康造成严重的危害。 因此,脱硫工艺的优化改造迫在眉睫。 本论文旨在通过系统分析现有的脱硫工艺优缺点,结合铜冶炼行业特点,提出高效、经济的脱硫方案,并进行实践验证其可行性。 通过
【摘 要】介绍了双氧水尾气脱硫技术在铜冶炼厂烟气脱硫工艺中的应用,简述了脱硫技术关键环节的回路控制方法,分析了烟气制酸尾气脱硫过程中存在的问题,阐述了生产过程积累的经验措施生产实践经验表明,当制酸二吸塔出口的SO2浓度变化范围在350~2 000
2014年5月20日 广西金川公司制酸脱硫系统采用成都华西公司开发的"离子液循环吸收法脱除和回收烟气中的SO2"技术,以脱除和回收制酸尾气中的SO2,并副产高浓度SO2本工艺采用的吸收剂是以有机阳离子,无机阴离子为主,添加少量活化剂,抗氧化剂组成的水溶液该吸收剂
铜冶炼制酸尾气脱硫工艺改进研究 黄明云 【摘要】: 某铜冶炼公司制酸尾气主要污染因子为SO2,目前采用活性焦脱硫法,尾气排放可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB254672010),但在运行一段时间后,尾气中的SO2处理效率不稳定且呈下降趋势。 为了
2015年1月9日 — 冶炼烟气制酸工艺介绍 一、冶炼烟气制酸简述 由于大部分冶炼原料均为金属硫化物,比如硫化锌、硫化铅等,在冶炼中会释放大量的SO2 ,其对环境的的污染十分严重。 采用冶炼烟气制酸的方法,将SO2变废为宝。 这不仅充分利用了资源、保护了环境,还为企业增加了经济效益。 二、冶炼烟气制酸的工艺流程 本次所讲的烟气制酸工艺是传统的两转两
2016年4月17日 — 制酸尾气处理技术采用了离子液循环吸收法烟气脱硫技术,项目由泰兴市电除尘设备厂总包,其 中工程建成于2013 年11 月30 日并正式投产至今(见图1),通过加强现场管理、优化工艺控制
冶炼制酸尾气治理技术及生产实践 脱硫装置高效、方便,氧化剂脱硫活性强、反应速率快,二氧化硫的排放值ρ(SO2)<20mg/m3,远低于河南省制定DB41/6842011规定限值ρ(SO2)<250mg/m3,同时远优于使用液碱脱硫时的SO2的排放限值ρ(SO2)在(150200)mg/m3。 根据
2015年10月7日 — 从硫酸装置来的尾气分别经过吸收系统、再生系统,其中达标烟气外排至大气中,副产高浓度sO:送去制酸系统制酸。 另外,该系统配套回收系统以及离子液净化系统,前者用以回收烟气中带走的离子液,后者用于脱出吸收液中的油类及盐类物质以维持
2019年8月17日 — 制酸尾气 / 双氧水法脱硫 / 氨法脱硫 摘要: 随着社会经济的发展和环保要求的日益严格,铜冶炼制酸尾气中二氧化硫的有效治理和资源化利用变得十分必要。 某铜业公司最初使用氨法脱除铜冶炼制酸尾气中的二氧化硫,但存在脱硫不稳定、设备腐蚀、氨逃逸等问题,为更有效地治理制酸尾气中的二氧化硫,将原氨法脱硫改造为双氧水法脱硫工
本文介绍了铜冶炼制酸尾气深度净化处理技术及采用的工艺流程和主要设备采用新型脱硫塔这种集脱硫、增湿、电除雾于一体的烟气深度净化装置处理制酸尾气后,尾气中SO2浓度小于100mg/m3、颗粒物浓度小于10 mg/m3、酸雾浓度小于20 mg/m3新型脱硫塔
铜冶炼环集烟气和制酸尾气脱硫工艺优化改造与实践 摘要:铜冶炼过程中产生的环集烟气和制酸尾气中含有大量的硫化物,这些气体一旦排放到大气中会对环境和人体健康造成严重的危害。 因此,脱硫工艺的优化改造迫在眉睫。 本论文旨在通过系统分析现有的脱硫工艺优缺点,结合铜冶炼行业特点,提出高效、经济的脱硫方案,并进行实践验证其可行性。 通过
【摘 要】介绍了双氧水尾气脱硫技术在铜冶炼厂烟气脱硫工艺中的应用,简述了脱硫技术关键环节的回路控制方法,分析了烟气制酸尾气脱硫过程中存在的问题,阐述了生产过程积累的经验措施生产实践经验表明,当制酸二吸塔出口的SO2浓度变化范围在350~2 000
2014年5月20日 — 广西金川公司制酸脱硫系统采用成都华西公司开发的"离子液循环吸收法脱除和回收烟气中的SO2"技术,以脱除和回收制酸尾气中的SO2,并副产高浓度SO2本工艺采用的吸收剂是以有机阳离子,无机阴离子为主,添加少量活化剂,抗氧化剂组成的水溶液该吸收剂
铜冶炼制酸尾气脱硫工艺改进研究 黄明云 【摘要】: 某铜冶炼公司制酸尾气主要污染因子为SO2,目前采用活性焦脱硫法,尾气排放可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB254672010),但在运行一段时间后,尾气中的SO2处理效率不稳定且呈下降趋势。 为了
2015年1月9日 冶炼烟气制酸工艺介绍 一、冶炼烟气制酸简述 由于大部分冶炼原料均为金属硫化物,比如硫化锌、硫化铅等,在冶炼中会释放大量的SO2 ,其对环境的的污染十分严重。 采用冶炼烟气制酸的方法,将SO2变废为宝。 这不仅充分利用了资源、保护了环境,还为企业增加了经济效益。 二、冶炼烟气制酸的工艺流程 本次所讲的烟气制酸工艺是传统的两转两
2016年4月17日 制酸尾气处理技术采用了离子液循环吸收法烟气脱硫技术,项目由泰兴市电除尘设备厂总包,其 中工程建成于2013 年11 月30 日并正式投产至今(见图1),通过加强现场管理、优化工艺控制
冶炼制酸尾气治理技术及生产实践 脱硫装置高效、方便,氧化剂脱硫活性强、反应速率快,二氧化硫的排放值ρ(SO2)<20mg/m3,远低于河南省制定DB41/6842011规定限值ρ(SO2)<250mg/m3,同时远优于使用液碱脱硫时的SO2的排放限值ρ(SO2)在(150200)mg/m3。 根据
2015年10月7日 从硫酸装置来的尾气分别经过吸收系统、再生系统,其中达标烟气外排至大气中,副产高浓度sO:送去制酸系统制酸。 另外,该系统配套回收系统以及离子液净化系统,前者用以回收烟气中带走的离子液,后者用于脱出吸收液中的油类及盐类物质以维持
2019年8月17日 制酸尾气 / 双氧水法脱硫 / 氨法脱硫 摘要: 随着社会经济的发展和环保要求的日益严格,铜冶炼制酸尾气中二氧化硫的有效治理和资源化利用变得十分必要。 某铜业公司最初使用氨法脱除铜冶炼制酸尾气中的二氧化硫,但存在脱硫不稳定、设备腐蚀、氨逃逸等问题,为更有效地治理制酸尾气中的二氧化硫,将原氨法脱硫改造为双氧水法脱硫工
本文介绍了铜冶炼制酸尾气深度净化处理技术及采用的工艺流程和主要设备采用新型脱硫塔这种集脱硫、增湿、电除雾于一体的烟气深度净化装置处理制酸尾气后,尾气中SO2浓度小于100mg/m3、颗粒物浓度小于10 mg/m3、酸雾浓度小于20 mg/m3新型脱硫塔
铜冶炼环集烟气和制酸尾气脱硫工艺优化改造与实践 摘要:铜冶炼过程中产生的环集烟气和制酸尾气中含有大量的硫化物,这些气体一旦排放到大气中会对环境和人体健康造成严重的危害。 因此,脱硫工艺的优化改造迫在眉睫。 本论文旨在通过系统分析现有的脱硫工艺优缺点,结合铜冶炼行业特点,提出高效、经济的脱硫方案,并进行实践验证其可行性。 通过
【摘 要】介绍了双氧水尾气脱硫技术在铜冶炼厂烟气脱硫工艺中的应用,简述了脱硫技术关键环节的回路控制方法,分析了烟气制酸尾气脱硫过程中存在的问题,阐述了生产过程积累的经验措施生产实践经验表明,当制酸二吸塔出口的SO2浓度变化范围在350~2 000
2014年5月20日 广西金川公司制酸脱硫系统采用成都华西公司开发的"离子液循环吸收法脱除和回收烟气中的SO2"技术,以脱除和回收制酸尾气中的SO2,并副产高浓度SO2本工艺采用的吸收剂是以有机阳离子,无机阴离子为主,添加少量活化剂,抗氧化剂组成的水溶液该吸收剂
铜冶炼制酸尾气脱硫工艺改进研究 黄明云 【摘要】: 某铜冶炼公司制酸尾气主要污染因子为SO2,目前采用活性焦脱硫法,尾气排放可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB254672010),但在运行一段时间后,尾气中的SO2处理效率不稳定且呈下降趋势。 为了